轮机管理是一个系统工程,主要兼顾安全和成本的因数,培养轮机管理人员情景意识、重视细节能起到事半功倍的效果。现就实际的二、三事案例,与同行共享。
1、我轮副机(MAN6L16/24)自装机以来,排气阀座漏水问题一直未得到妥善的解决,厂家保修期间就频繁地吊缸更换阀座,造成备件大量损耗,每次拆检阀座(该阀座触火面为过盈密封,水冷侧为O型圈密封)均发现橡皮圈完全碳化而造成水冷侧漏水,换用进口O型圈仍是如此,初步判定是燃烧室热负荷过重或冷却不良,检查该机供油定时,进、排气定时,发现该机无进气滞后角,咨询厂家,厂家答复该机本就是如此设计,吊缸检查,将缸盖所有堵头全部拆除,发现缸盖积淤泥严重(低温冷却水一直坚持化验、投药处理),各冷却孔及通道均很小,其个别冷却孔只有5mm左右,很容易产生节流堵塞,对其进行机械清洗后装复,故障仍在,查询说明书该机型对水质的要求是经过处理的水或蒸馏水,考虑到该轮采用中央冷却水处理系统,全部换为蒸馏水不太现实,于是对低温冷却水膨胀水箱补水管路改装,每个航次到港利用锅炉蒸汽冷凝水对低温水柜补水,严禁使用自来水补水,同时对备用缸头进行全面的拆解,发现其冷却水道采用钻孔分层冷却,每层之间的钻孔特别小,于是对钻孔进行彻底清洁(考虑缸盖结构及强度问题未扩大该孔,保持原结构)现吊缸频率逐次下降,备件消耗也极大下降。
2、副机滑油消耗,该机型副机去年滑油消耗一直维持在40-50kg/日,查询说明书一直未查到其滑油消耗率,但与其它机型相比副机滑油消耗甚大,遂对该机滑油系统进行一次大排查;①发现该机型油底壳设有一根高位溢流管通至污油舱,当重载平吃水时加入规定的滑油量,而该轮空载及装卸货时吃水差变化很大,易造成多余的滑油通过溢流管进入污油舱,造成滑油的浪费,遂堵塞该溢流管道。②该机型尾端曲轴伸出处采用的是迷宫式密封(一般机型均采用骨架式油封)长期有油滴从飞轮端渗出,于是吊开其发电机,拆下飞轮,对其迷宫式密封进行更换,更换后仍有油滴渗出,但泄漏量减小,可是发动机运行2000h后其泄露量又有增大,考虑更换迷宫式密封,其成本较贵,且迷宫式密封本身允许一定量的渗漏,遂在每台副机飞轮处加工一接油盘,对渗漏出的滑油进行过滤回收,现其滑油消耗量降至25-30kg/日,大大降低其润燃比。
3、我轮主机(MAN6S46MC-C7)从2012年开航以来一直坚持到港换轻油操作(每次换油大约650L左右)查看说明书该机型喷油器及喷油泵均采用自循环自润滑模式,有可能不需要到港换用轻油,为节约轻油,于是试用到港不换油的操作,开启主供油单元电加热器保持粘度,但主供油单元电加热(3×9KW)却加热不到规定温度,测量其电流和单根加热管阻值,经过计算发现只有9KW(3×3KW),而图纸是要求配有3×9KW的电加热器,遂给机务报告,增大电加热器功率,现到港就可以选择不进行换油操作,大大降低其轻重燃油比。
4、应急发电机的使用,随着现阶段航运市场持续低迷,我轮抛锚等待计划时间越来越多,为尽可能降低成本,选择时机使用应急发电机停泊模式供船电,我轮主发电机组一天耗油在1.2T/日(锚泊时FO消耗),而换用应急发电机油耗在0.37T/日左右(锚泊时DO消耗),采取停止冷库等设备的手段,降低其负荷,降低油耗成本,但同时也要搞好维护保养,兼顾好海事检查中的应急发电机检查项目。
以上二、三例体现出在保证设备安全的前提下,作为船舶轮机管理人员要提高节能降耗的主观意识,通过平常工作中对一些细节方面的关注,通过自己的高度责任心去精心呵护自己主管的设备,节能降耗,降低备件等各种成本消耗是大有可为的。
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